近期,河北钢铁集团邯钢炼铁部3200立方米高炉借鉴同行业企业先进操作方法,将传统的对角双铁口出铁模式,改为三铁口出铁模式。此举不仅减少了耐材使用量,而且活跃了炉缸,保证了炉况顺行。
该高炉以往采用的对角双铁口出铁为两用两备,此模式虽然备用铁口充足,具备随时倒场条件,但两备用铁口方向炉缸长时间不出铁,没有渣铁流冲刷,处于死区状态,容易造成炉缸工作停滞。同时,每次倒场时,新铁口较浅、碎焦多易卡铁口,造成渣铁不能出净,这降低了高炉透气性,影响炉况。
为此,该高炉组织人员学习同行业企业先进经验,并认真查阅大量资料,制定了三铁口出铁新模式。同时,他们针对倒场期间所有可能遇到的问题,开展模拟演练,保证顺利转换出铁模式。具体实施过程是,该高炉在1号、3号铁口对角出铁的基础上,首先加入4号新铁口,待4号铁口进入正常出铁状态后,退出3号旧铁口,加入2号新铁口,最后在2号铁口正常后,退出1号铁口。
在倒场过程中,该高炉始终保证有两个正常铁口出铁,确保渣铁及时排净,减少炉内渣铁储存量,实现炉况平稳过渡。为提高三铁口出铁稳定性,该高炉逐步摸索新模式下的操作规律,在对角两铁口出铁情况下,采用负间隔出铁;在相临铁口夹角小的情况下,采用零间隔或正间隔出铁,最大限度减少炉内渣铁储存量。
经一个月试运行,目前该高炉三铁口出铁模式运行稳定,逐步解决了主沟碳包间隔时间长、易凝固等问题。(来源:河北钢铁集团) |