近年来,本钢集团充分利用干熄焦产生的余热蒸汽,实现了资源的循环利用,取得了降本增效的显著成果。据统计,2011年,本钢干熄焦装置共产生蒸气200万吨,节约标煤22.3万吨,创效益1亿元。
目前,本钢共有3套干熄焦系统,每小时可产生230吨400多摄氏度的高压蒸汽。以前,这些蒸汽被白白地放散掉,不仅浪费了大量资源,而且在放散过程中会产生高分贝噪声,造成环境污染。通过技术改造,本钢对3套干熄焦产生的蒸汽进行回收利用,既增加了发电量,缓解了冬季蒸汽不足的问题,满足了生产需求,又解决了噪声污染等环保问题。
此外,随着3套干熄焦装置的陆续建成投产,本钢通过引进、消化、吸收技术,实现了专有技术的再创新。为了充分发挥3套干熄焦装置的潜能,操作人员经过不断摸索、实践,针对卡料故障、丙酮肟等化学制剂的添加、降低冷却水用量等问题,总结出了一套先进的操作专有技术。去年,在焦炉结焦时间达到设计最短极限的前提下,本钢3套干熄焦装置的干熄率均提高2%,有效地降低了炼焦成本。(来源:中国冶金报) |