3月份,截止到4日,首钢京唐公司两座高炉铁水平均日产量2.5604万吨,超计划4414吨,高炉利用系数达到2.33,这是首钢京唐公司炼铁作业部创出的又一新成绩。
首钢京唐公司炼铁作业部生产技术人员面对煤气流不稳等难题,积极进行系统调整,果断将1号高炉焦炭平台上的中心焦炭外移9度,取消中心加焦,炉内煤气更加稳定,风量、风压和透气性指数等参数长期趋于平稳。他们对2号高炉采取稳定炉内操作,炉缸活跃程度和炉墙稳定性逐步得到提高。在大矿批试验取得成功、矿批重量稳定在168吨后,他们通过精心匹配大矿批布料角度和料线,在矿批重量增加到174吨的基础上,经过不断调整,又将矿批调整到176吨,收到了高炉运行持续稳定的效果,在国内大高炉中达到了领先水平,为进一步提高产量奠定了坚实基础。
针对磨煤机出力小的问题,他们在磨入口处增加活动排渣口和挡板,解决了杂物堆积和磨煤机出力小的问题,为加大喷吹煤量,节约焦炭使用量奠定了基础。随着喷煤量的增加,喷吹控制不稳定会对高炉顺行和稳定造成影响。他们和首自信、设备点检人员共同探讨,通过对氮气主管道增加旁通和设置氮气调节阀的灵敏度,防止氮气波动过大对喷吹的稳定性造成影响。试验过程中,他们还针对煤量控制误差大、不易控制等现象,大胆提出利用瞬时罐重实现对煤粉调节的新途径,经过不断的努力和验证,现在每小时煤量误差不超过一吨,并且准确率达到100%。喷煤技术攻关的成功,实现了喷煤的稳定性和均匀性,为高炉顺产、稳产和高产创造了条件。(来源:首钢日报) |