近两年,略阳钢铁有限责任公司贯彻落实科学发展观,依靠技术改造完成了生产工艺的升级换代,使企业实现节能减排目标,走上可持续发展、和谐发展的道路。
略钢原3号高炉煤气采用湿法除尘,耗水量和废水产生量较大,因配套水处理能力不够,部分煤气洗涤水溢流外排,造成河流污染。去年底公司改扩建3号高炉,投资1000多万元对原除尘设施进行全面改造,采用先进的脉冲布袋除尘技术,对煤气进行净化处理,不仅除尘效果好,而且没有废水产生。还可每年节约新水84万吨,减排废水54万吨,COD(化学需氧量)和悬浮物减排109吨。
去年7月份投产60万吨棒材工程,加热炉采用了国内先进的双预热蓄热式烧嘴,高性能的蓄热材料,并采用空气、煤气双预热蓄热式燃烧技术,最大限度地利用烟气余热,大幅度降低了燃耗。由于采用的是高炉回收煤气作为燃料加热钢坯,燃烧过程基本无粉尘产生。设备冷却水全部回收到旋流井沉淀后闭路循环,沉淀后的氧化铁皮(废渣)回收送炼铁利用,使二轧车间实现清洁生产。
轧钢一轧加热炉原来使用燃煤和燃气混合加热方式,能耗高而且烟尘污染严重。最近公司投资235万元,实施加热炉全煤气蓄热式技术改造。该项目完成后,将彻底告别固废和粉尘排放的历史。与旧加热工艺相比,每年可减排粉尘200吨,SO2减排80吨,节约标煤2.3万吨。
2008年,略钢投资7000余万元新建75平米烧结机,该项目生产用水全部采用闭路循环,废水达到零排放;对机头、机尾、带冷机等扬尘点采用130m3电除尘,对烟气中的粉尘捕集回收利用;成品转运采用反吹布袋除尘器,对粉尘捕集回收利用。该项目年产烧结矿90万吨,与原烧结矿单位产品耗能相比,每年节约水资源40万立方米,节电450万千瓦时。
此外,近几年略钢炼铁产能提高,原有冲渣水循环系统不能满足生产需求,导致部分废水溢流外排而产生污染。2008年,公司投资800万元对冲渣水循环系统进行改造,达到三座高炉同时生产时,冲渣水完全闭路循环的使用条件,每年停止排放废水110万吨,停止COD(化学需氧量)排放40万吨,显著改善嘉陵江水域环境质量。(来源:略钢) |