地处秦岭南麓嘉陵江畔的陕西略阳钢铁有限责任公司,坚持用科学发展观统领工作,去年以来沉着冷静应对地震灾害,化危为机应对金融危机,加快技改步伐,强化内部管理,企业发生了喜人的变化。今年上半年,工业总产值同比增长216%,精矿、生铁、钢、钢材产量同比分别增长176%,407%,453%和1961%,利润同比增长2424万元,扭转了2008年以来的亏损局面。
加快技改步伐淘汰落后产能
略钢公司成立后,面对产能效率不高,装备工艺落后的现状,确立了“项目带动发展,做精做强略钢”的战略目标,在控股方东岭集团的支持下,先后投入技改资金约8亿元,进行了炼铁1#、2#、3#高炉大修改造、炼钢易地改造,新建了60万吨棒材、75平方米烧结机、6500N立方米/h制氧机工程及配套公辅工程和矿山开发部分工程。
去年512地震后,余震经常发生,1号高炉改造、60万吨棒材、75平方米烧结机工程建设也没有停止。今年1月,在金融危机影响仍很严重、钢铁行业普遍亏损的情况下,开工建设3号高炉,并在施工场地狭窄、生产和建设交叉进行的环境下,用150天时间建成投产。至此,略钢百万吨钢技改主体工程全部完成,原来的50万吨落后产能全部淘汰。吴登昌副省长致电祝贺并称赞略钢为“为建设陕南钢铁冶炼加工基地添了浓墨重彩的一笔,为全省工业保增长作出了积极贡献”。
坚持以人为本构建和谐略钢
2007年10月以来,以党委书记陈南平同志为首的略钢新一届领导班子,坚持以人为本的发展理念,扎扎实实抓班子,带队伍,聚人心,鼓干劲,一步一个脚印地破解发展难题,构建和谐略钢。
发展是第一要务,稳定是第一责任。基于略钢经历了两次大规模的群体上访,稳定形势十分严峻的情况下,陈南平同志任党委书记后,分别召开了离退休职工代表、家属代表、一线职工代表座谈会,个别走访、接访,大家敞开心扉把思想疑虑和心中的期盼都说出来。在听取了上千人次的意见,摸清了影响稳定的主要原因后,党委在市委市政府和东岭集团的协调支持下,对关系职工切身利益的一系列问题逐一解决,从根本上消除了影响稳定的主要因素,扭转了略钢不稳定的局面。
去年3-9月,组织开展了干部思想纪律作风教育整顿活动,开展了“略钢发展靠什么”、“我为略钢发展做什么”大讨论,形成了“一靠党委政府的支持,二靠东岭集团的投资和协调,三靠大多数略钢职工包括退休职工的共同努力”的发展共识。按照党委提出的“领导强班子强,班子强队伍强,队伍强略钢强”、“从工作看队伍,从队伍看领导”的理念,组织对照检查和整改,使全体干部统一了思想,强化了责任,提高了效率,为略钢科学发展协调发展奠定了基础。
国际金融危机暴发后,受其影响略钢生产经营举步维艰,党委审时度势,利用在危机形势下职工对市场竞争的残酷性、个人与企业利益攸关认识更深刻的机遇,有计划、有步骤地开展了全员形势教育、危机教育和以“六破六立”为内容的解放思想大讨论,使职工思想观念有了大转变。
在目前学习实践科学发展观活动中,略钢又把“党员干部受教育,科学发展上水平,职工群众得实惠”落到实处。通过扎实努力,企业效益提高了,职工收入增长了。上半年比2007年同期人均收入增长29%,在金融危机影响严重的形势下,实现了市委、市政府提出“不减员,不减薪”的要求。对职工关心的俱乐部改造、食堂服务质量提高、生产值班室建设和道路硬化、增建公厕及环卫设施、职工住房困难等问题都在积极落实。
依靠技术更新实现节能减排
近两年,略钢依靠技术改造完成了生产工艺的升级换代,使企业节能减排迈上了新的台阶。
原来3号高炉煤气湿法除尘,因配套水处理能力不足,部分废水溢流外排而污染河流。今年投资1000多万元将旧除尘设施全面改造,使煤气得以净化处理,不仅除尘效果好,而且没有废水产生。去年还投资800万元对炼铁冲渣水循环系统全面改造后,实现了完全闭路循环,每年节约新水84万吨,停排废水164万吨,停止排放COD(化学需氧量)40万吨,显著改善了嘉陵江水域的环境质量。
新建的60万吨棒材工程,加热炉采用了国内先进的工艺技术,最大限度地利用烟气余热,大幅度降低了燃耗,燃烧过程无粉尘产生。设备冷却水全部回收循环利用,沉淀后的氧化铁皮(废渣)回收送炼铁利用,车间实现清洁生产。一轧车间旧加热炉能耗高而且烟尘污染严重,最近略钢投资235万元实施了技术改造,新工艺使用后彻底告别了固废和粉尘排放的历史,并且每年可减排粉尘200吨,二氧化硫减排80吨,节约标煤23万吨。
去年投资8500万元新建75平米烧结机,生产水全部闭路循环,废水达到零排放;机头、机尾、带冷机等扬尘点采用130立方米电除尘技术,成品转运采用反吹布袋除尘器,对粉尘全部捕集回收利用。与烧结旧工艺相比,该生产线每年节水40万吨,节电450万度。
加强精细管理提高企业效益
今年4月,在东岭集团的支持下,从全国同行业聘请了8名专业素质过硬的专家,与略钢干部职工共同努力,加强生产经营过程的精细化管理,使企业管理和效益上了水平。
炼铁生产中提高操作水平,降低原燃料消耗,提高高炉利用系数。将长时间未用的2300吨外购原矿全部用完;停用了质量达不到入炉标准的土球团;通过严格的技术控制,将库存的5400余吨焦丁全部消化。这些措施为企业盘活了资金,降低了成本,提高了技术经济指标。与过去相比,入炉焦比降低了20%,高炉利用系数提高了05t/立方米•d以上。
科学组织生产,堵绝浪费,提高效率。2006年6500立方制氧机投运后,由于铁、钢产能不匹配,这台制氧机每天间断放散氧气造成很大损失。经分析后,调整了炼钢生产组织模式,加强调度协调,平衡生产节奏,从而将氧气放散损失降到最低。此外,还对设备工艺上不合理的地方进行改进,为稳产顺行创造了条件。
适应市场需求,提高市场占有率。抓住灾后重建的机遇,开发了抗震性更强的钢种,增加了市场需求的规格品种。现在的品种规格是2007年的四倍,满足了市场对各类建筑用钢的需求。今年3月份,四川省确定略钢为灾后重建“放心钢材”生产企业之一,其“建友”牌钢筋也成为灾后重建推荐使用的放心产品。目前,略钢的钢材已销往十天高速公路、郑(州)西(安)铁路客运专线等重点项目和德阳东汽、中国航天九院等多项陕甘川灾后重建工程,1-6月份产销率达到100%。(来源:略阳县政府) |