近期,受到外部原燃料品质波动的影响,三钢炼铁高炉炉况波动较大,休风次数多,慢风率提高,大大增加了炼铁冶炼成本控制的难度。但在全体攻关团队的努力下,目前高炉炉况已经得到有效控制。自10月10日起,日产量迅速恢复一万吨以上,入炉焦比控制在360千克/吨铁以下,特别是10月14日,日产量达到10688吨,焦比为348千克/吨铁。
在产量欠佳的情况下,炼铁厂各级领导高度重视,迅速组织好生产调整工作,从操作、管理和技术上对高炉炉况不稳定的原因进行全面分析。该厂突破传统思维约束,建立了适应性强的内部高炉操作制度,详细制定适应炉料结构变化的应对措施,根据不同的原燃料条件调整操作参数,提高高炉管理的反应能力,为此采取三项措施。
首先,加大烧结矿强度和焦炭热态性能的监测力度,一旦出现不稳定情况,立刻调整操作制度。根据不同球团矿和进口块矿的碱度、品质、优缺点、成本等多方面因素进行综合评估,针对不同炉子的炉型、炉况来合理配比炉料结构。其次,在高炉长期休风后,开始复风操作时做到“稳中求快”,以恢复风量为原则,制定良好的送风制度,同时抓好炉温及生铁质量把关。第三,对于炉缸堆积、频繁烧风口的高炉,适当减少其喷煤,配加萤石洗炉,消除炉缸堆积。针对原燃料体积大小不一的情况,加强各种原燃料的过筛工作,定期检查,定期清筛,控制料流,同时抓好焦炭的平铺中和矿石过筛,为高炉入炉的外购焦提供较为稳定的质量。(来源:三钢) |