首钢“改”出来的效益

    http://www.lgmi.com    发表日期:2010-1-29 8:48:52  兰格钢铁
    维检中心巧装丝套――省四十万

    维检中心二炼钢维检站结晶器班职工,针对结晶器易出现故障的难题,开展小改小革,制作安装结晶器密封法兰丝套,延长了结晶器使用寿命,一年节省40余万元。

    过去,结晶器端口密封法兰丝扣易出现故障,造成整个结晶器报废。而购置一台新设备普通的就要几万元,贵的要十几万元。“立足岗位挖潜增效,先要从延长结晶器使用寿命入手。”结晶器班职工刘根林、王亚明、张继周等人围绕这一难题动脑筋。他们查阅了大量资料,绘制了上百张草图,提出在结晶器密封法兰端口处安装丝套的方案,实施后延长了结晶器使用寿命,连浇炉数由原来的120炉增加到150炉,既保证了浇钢和炼钢的连贯性,每年还可节省结晶器备件费40多万元。

    一线材厂飞剪自修――节约八万

    一线材厂轧机上的飞剪每天最多要使用800多次,由于1号飞剪销轴损坏,无法在线修复,区域决定将1号飞剪整台更换。按照以往的经验,像飞剪这样的大件下机后都需要运回远在山西太原的厂家返修,对损坏部位进行修复、对各部位的齿轮轴承及供油管路进行全面检查,仅运费就1万元左右,再加上检修、更换备件的费用每次不少于8万元。

    为降低成本,区域决定组织专业员及维护人员在厂内自修1号飞剪。大家通过反复研究,发现油眼堵是造成飞剪故障的主要因素,最终确定了一套全面细致的修复方案。按照之前的设计,油眼在飞剪的下方,人要钻到40度坡以下的地方为飞剪加油,不仅要利用停车的时间,而且十分不便。于是他们利用业余时间对飞剪进行修复,对供油管路及齿轮轴承都进行了全面检查调试和改造,仅用15天就完成整个飞剪的全面大修,油眼由下改到上,一个增加了两个,加油操作方便了,工作效率提高了,各个方面都满足了实际的使用要求,还节省了近8万元的备件返修费用。

    改耐磨板――增寿三倍

    一线材厂连轧机1架断续发生倒钢事故,通过工艺专业员细心观察发现连轧机1架前卡断剪两侧耐磨板易磨损是事故的诱因。更换记录表明,两侧耐磨板平均每月至少更换6块,不仅影响综合成材率,还影响区域的有效作业率。为了解决这一问题,区域召开相关专业的攻关会,讨论后把原耐磨板的表面通过激光处理,修复后的耐磨板2009年8月份开始在线使用,通过几个月的实验证明激光处理耐磨板使用寿命在40天以上,同前期使用普通耐磨板相比,使用周期延长了3倍,改为表面激光处理耐磨板后提高了耐磨度减少更换时的劳动强度,还降低了事故率和成本,每年可降低成本近万元。(来源:首钢)
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