昨天,记者到高速线材厂采访时,听说了这样一件事:前不久,厂长杨鸿伟和设备助理于海丰用整整一天时间,把精棒车间加热炉风机调整到最佳风量,随后俩人算了一笔账,风量调整以后,加热每吨钢材的电耗降低0.3度,按小时加工量100吨计算,可以节电30度、节约电费15元,一天作业20多个小时,就可以降低成本300多元。
一个年产可达280多万吨钢材轧钢厂的领导亲自去抓风机调整的具体事,引起了记者的兴趣。杨鸿伟在回答记者提问时道出自己的“小九九”,他说,“电费占高线厂全部轧制费的三分之一,电耗高低就成了衡量管理水平的一把尺子,降成本就要牵住这个牛鼻子不放松。”党委书记孙建民也认为,“降成本的根本之计是提高管理水平,就是要依靠职工动脑筋,想办法,干实事,推进各项工作向精细化、标准化和数字化迈进。”
循着这个思路,记者做了进一步采访。去年以来,高线厂班子成员结合学习实践科学发展观活动,在深入一线调研的基础上,发动职工对生产线设备做了全面分析,确定了109个电量计量点,并对106个品种规格产品逐一进行测算,编写了《高线厂用电管理规范》,这册50多页的“小黄本”,详细标明各岗位的节电职责、措施和标准,以及设备电耗、电费单价和计算公式等,发给职工人手一册,同时制定电耗实时在线监测和日报制度,狠抓落实。
标准明确,职工用心,促进了用电管理步步细化。作业长们通过在线监控系统,实时观察生产情况,分析出钢温度、设备运行等情况,并做出及时调整;原来不算账的操作工成了“专家”,可以熟练地掌握最佳生产节奏;天车工总结了经济操作法,对天车主副卷使用、行车距离、提起重物的高度都有明确的规范,保证以最低的电耗完成每一项作业。去年,高线厂干部职工共同努力,使单位平均综合电耗比上年降低5度,全年节约电费600多万元。
采访临近结束时,一位职工对记者说,厂领导扎到车间琢磨“门道儿”,用不了几天,“小黄本”又要补充新内容了! |