2月11日,邯钢公司东区8高炉热风炉成功掺烧转炉煤气,经过十几天的运行,热风炉风温提高了40℃,在高炉炉况稳定的同时,煤粉燃烧率得到进一步提高,吨铁降焦10公斤,年可节约焦炭成本4900万元。
据了解,转炉煤气与高炉煤气相比,具有热值高、燃烧效果好等特点。邯钢东区8高炉热风炉原来使用高炉煤气做燃料,由于一些因素的影响,与同类型高炉相比,风温存在差距,给降低焦比和提高煤比带来不利影响。掺烧转炉煤气后,热风炉燃烧室温度已由1350度上升至1380度以上,拱顶温度由1330度提高到1390度,热风温度由原来的1150度提高到目前的1190度以上,不仅充分利用了转炉煤气,减少了二氧化碳的排放量,还有效地提高了热风温度,降低了焦比。
按照热风炉风温每提高100度,吨铁可降低焦比20-25公斤计算,8高炉风温提高了40℃,吨铁可节焦10公斤,8高炉日产稳定在7600吨,一天可节约焦炭76吨。(来源:河北钢铁集团) |