技术创新潜力巨大。今年,河北钢铁集团邯钢炼铁部7号高炉成功实施了热风炉煤气预热系统改造、富氧烧炉方案、配加附加矿新模式等三项创新,大幅度改善了技术经济指标,提前20天完成年生产任务。与去年相比,吨铁焦比降低38.5公斤,煤比提高30.5公斤,比计划降低燃料成本1120万元。
今年3月份,该高炉改造热风炉设备,在靠近烟囱的烟道附近加封盲板,将热风炉产生的高热烟气与换热器接通,提前预热烧炉所用的高炉煤气,实现了能量循环利用。通过预热后,高炉煤气由20摄氏度提高到80摄氏度,高炉风温由1165摄氏度提至1180摄氏度,缩短了烧炉时间,每小时减少200-300立方米焦炉煤气消耗量,降低吨铁燃料比5公斤,年创效达600万元。
10月份,该高炉借鉴先进经验,在集团内部首家实施热风炉富氧烧炉新技术,每小时富氧量逐步增加到2000立方米,含量由21%增至23%,有效提高了热风炉的理论燃烧温度,高炉风温由1180摄氏度提高到1190摄氏度,吨铁焦比与技术改造前降低了3公斤,今年已累计节约燃料成本120万元。
11月份,该高炉成功将矿批由51.3吨加至55吨,有效改善了煤气利用率,使吨铁焦比降低了7公斤,共降低燃料成本400万元。(来源:河北国资委) |