本钢生产过程质量控制取得实效

    http://www.lgmi.com    发表日期:2009-11-4 8:33:22  兰格钢铁
    日前,记者从质管中心了解到,本钢以质量月为契机,严格控制生产过程质量,收到较好实效。

    为了有效地实现过程质量控制,本钢采购部门严格供方、合同管理各项工作,先后深入到炼钢厂、特钢厂等生产单位参加质量方面的考核会议,根据使用情况对供应商进行考核评价,从源头抓起,提高原料质量。

    本钢各生产厂高度重视产品质量,以工序为链条开展质量攻关活动,控制生产过程质量。炼铁工序开展新一号高炉铁水硫、硅稳定化控制技术,成立了6个攻关组,分阶段查找问题,定期对活动进行统计、分析、总结、改进。9月份,新一号高炉Si稳定率由8月的38.81%提高到55.69%,平均Si由8月的0.5495%下降到0.4968%,一级品率由8月的84.25%提高到88.59%。炼钢工序开展降低石灰消耗攻关,对供炼钢用石灰质量和炼钢石灰消耗跟踪5次,针对跟踪情况制订相应措施,9月份,CaO平均完成89.87%,达历史最好水平。热轧工序开展加热炉烧损测试和板坯清理损失量测量,加大在线开卷取样比例,9月份,热轧可利用材607吨,创历史最好水平。冷轧厂开展二热轧供冷轧厂原料和乳化液斑缺陷质量攻关,通过优化热轧和冷轧工艺、加强原料缴库前质量检查、跟踪原料厚度五点差及加强乳化液物流周转,检查四号出口挡水皮子,保证风压等措施,9月份,二热轧产品因原料质量降级率为6.81%,完成攻关计划目标,乳化液斑缺陷降级量67吨,比上月减少364吨。二冷轧进行镀锌机组钝化工艺攻关,通过对挤干效果的调整和管理,优化涂辊压力,涂辊转速等措施,对钝化膜重精细控制,保证盐雾时间,满足了家电板要求。特钢开展矩形坯成材率攻关,采取合理执行加热工艺,规范剪切工序及锯切工序操作等措施,9月份,矩形坯成材率达到94.3%,创历史最高水平。
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