记者从2月1日召开的集团公司节能工作会上获悉,2009年,集团公司本部吨钢综合能耗完成594.4kg/t标煤,较上年降低69.54kg/t标煤,降幅10.47%,创历史最好水平,也是历史上降幅最大的一年。该指标在同行排名由上年的27名提升到15名。
公司生产指挥控制中心动力能源处处长丁宝忠介绍说,吨钢综合能耗取得如此进步,主要得益于铁钢比和综合焦比降幅明显,各类动力能源产品放损得到有效控制,焦化厂干熄焦运行和马克煤配比提高,及各单位能耗控制情况普遍较好。
丁宝忠说,全年综合焦比完成536kg/t,同比降低47kg/t,尤其是450m3高炉综合焦比同比降低61.5kg/t,炼钢综合铁水消耗完成862.4kg/t,同比降低18.7kg/t,此两项的综合影响促使吨钢综合能耗降低了32.5kg/t标煤。全年能源亏损占总能耗的2.66%,较上年下降了2.9个百分点,促使吨钢综合能耗降低了21.15kg/t标煤,各类动力能源产品放损均创造了历史最好水平。
焦化厂干熄焦蒸汽回收的顺行及马克配煤比的提高,使焦化工序能耗同比降低了21.5kg/t标煤,促使吨钢综合能耗降低了11.96kg/t标煤。本部各单位36项重点能耗指标,除炼轧厂炼钢、中板,不锈钢厂热轧工序能耗外,其他主线工序能耗均低于上年。其中,选烧厂球团、焦化、碳钢薄板厂炼钢等8个厂(工序)工序能耗,以及炼铁450m3高炉综合焦比、炼轧厂线材钢坯热装率、碳钢薄板厂的转炉煤气回收、蒸汽回收均创造了历史最好水平,有力地促进了公司总能耗的降低。
在吨钢综合能耗大幅降低的同时,吨钢水耗完成5.45m3/t,较上年降低1.07m3/t,降幅16.4%;吨钢电耗完成490.8kWh/t,较上年降低34.4kWh/t,降幅6.55%,均取得了明显进步。(来源:酒钢日报) |